隨著城市化
、工業(yè)化進程的加快和環(huán)保的日益嚴格
,城市污水處理廠的穩(wěn)定運行尤為重要。目前
,大型污水廠多采用傳統(tǒng)活性污泥法
、A/O法和A2/O法等生物處理法。在處理過程中
,脫氮主要通過硝化
、反硝化過程實現(xiàn),硝化細菌多為自養(yǎng)菌
,增殖緩慢
,世代時間長,對外界因素敏感
,易受水質(zhì)
、水量沖擊
。一旦工業(yè)廢水進入城市生活污水處理系統(tǒng),將對生物系統(tǒng)造成沖擊
,硝化細菌可能大量消失
,很難自然恢復(fù),并導(dǎo)致出水氨氮超標
。這種情況下
,通常采取投加高效生物菌種、有機營養(yǎng)劑和折點加氯等措施
,但費用較高。
研究針對北方某城市污水處理廠運行過程中出水氨氮含量超標突發(fā)事故
,實地考察分析了該事故發(fā)生的可能原因
、存在問題及影響,并提出了相應(yīng)的處理措施
,以供其他污水處理廠參考
。
1氨氮含量超標突發(fā)事件介紹
某城鎮(zhèn)污水處理廠設(shè)計總規(guī)模為10×104m3/d,進水主要是該市的生活污水
。該污水處理廠主要采用A/O和A2/O可互相調(diào)節(jié)的生化處理工藝
,建成后主要運行A/O工藝,剩余污泥采用板框壓濾機脫水處理工藝
,出水執(zhí)行GB18918-2002的一級A標準[9]
。設(shè)計進出水指標:COD≤350mg/L,BOD5≤160mg/L
,pH為6.5~8.5
,SS、NH3-N
、TN
、TP的質(zhì)量濃度分別≤200、≤32
、≤45
、≤2.5mg/L。
該污水處理廠一直運行良好
,二沉池出水NH3-N的質(zhì)量濃度穩(wěn)定在1~4mg/L
。但某天凌晨開始,進水水質(zhì)出現(xiàn)大幅度波動
,來水COD在300~1951mg/L波動
,NH3-N的質(zhì)量濃度30~49mg/L波動;pH也波動,且偏小;從現(xiàn)場來水水質(zhì)觀察
,可以看出進水階段性含有大量不同顏色泡沫
,水質(zhì)顏色發(fā)黑
。此污水處理廠位于北方,來水沖擊發(fā)生在冬季1月末
,水溫較低
,低于12℃;階段性沖擊共持續(xù)約10d;初沉池未投運;生物池運行工藝為A/O工藝。
運行人員根據(jù)以往經(jīng)驗
,減少進水量至7×104m3/d
,增開1臺鼓風(fēng)機,加大曝氣量
,但出水仍沒有改善
,出水NH3-N含量仍持續(xù)升高,直至超標
。管理人員初步判斷是進水瞬間沖擊造成的
,在入水端投加乙酸鈉補充碳源,出水端投加氯化鎂
、磷酸氫二鈉
,但出水水質(zhì)并沒有明顯改善。
根據(jù)現(xiàn)場感官和數(shù)據(jù)分析可知
,生物池好氧區(qū)表面有大量泡沫夾帶浮泥
,顏色為棕褐色;好氧區(qū)DO的質(zhì)量濃度為2.0~5.0mg/L,不存在DO含量不足的問題;好氧區(qū)污泥解體嚴重
,但污泥沉降比(SV30)高達94%
,污泥容積指數(shù)(SVI)為200~225,污泥趨于膨脹;好氧區(qū)微生物鏡檢未見絲狀菌大量繁殖
,初步判斷并非是絲狀菌污泥膨脹;總出水NH3-N含量超標
,且持續(xù)升高;總出水COD升高但幅度不大,未超標
。
2存在問題及影響
通過現(xiàn)場運行情況和數(shù)據(jù)分析
,可判斷此次NH3-N含量超標事故存在的問題及影響主要有:
1)來水高負荷沖擊,這是影響此次出水NH3-N含量連續(xù)超標的主要原因
。來水COD波動較大
,瞬間沖擊高達1950mg/L,NH3-N的質(zhì)量濃度升高至30~49mg/L
,間斷沖擊持續(xù)約為10d
,對生物系統(tǒng)造成沖擊。分析原因可能是亞硝化菌和硝化菌大多為專性無機營養(yǎng)型
,而在污水處理中常存在大量兼性有機營養(yǎng)型細菌
,COD高時,主要進行有機物的氧化分解過程,以獲得更多的能量來源
,而硝化反應(yīng)緩慢
,成為劣勢菌種,導(dǎo)致硝化效果不好
。此外
,工業(yè)廢水中可能含有有毒有害物質(zhì),對硝化系統(tǒng)造成沖擊
。
2)COD與SS含量比例失調(diào)
。設(shè)計COD和SS的質(zhì)量濃度比為35:18,目前約為1:1
,初沉池未投用
,無機灰分無法去除,致使活性污泥的的有效成分偏低
,實際有機污泥負荷偏高
。SV30不正常,無機物含量高
,導(dǎo)致MLSS含量高,但ρ(MLVSS)/ρ(MLSS)為0.39~0.46
,計算負荷有偏差
,排泥量過大。此外
,無機顆粒沉降于好氧區(qū)
,易堵塞曝氣頭,影響曝氣效果
。
3)來水攜帶大量泡沫
。生物池出現(xiàn)污泥沉降比和污泥指數(shù)均高的現(xiàn)象,而泡沫是嚴重影響生物反應(yīng)池污泥性狀的主要因素
。來水呈現(xiàn)不同顏色泡沫
,泡沫影響壓縮沉降,生物池污泥沉降比高達94%;從感官和數(shù)據(jù)分析
,污泥指數(shù)高屬于非絲狀菌污泥膨脹
,不排除產(chǎn)生泡沫物質(zhì)包裹活性污泥菌團,影響了硝化菌效率
。
4)來水pH變化幅度大
。硝化反應(yīng)受pH影響很大,硝化菌在生長過程中會消耗大量堿度
,故pH稍高于7~8
,有利于硝化作用,7.5~8.5最佳。在來水沖擊期間
,pH變化幅度大
,有時偏低,導(dǎo)致活性污泥沉降絮凝性變差
,污泥解體
,活性污泥系統(tǒng)受抑制恢復(fù)需要時間長。
5)長期低負荷運行
。該廠正常運行時COD為139.4~245.5mg/L
,平均為169.4mg/L,生物池長期低負荷運行
,活性污泥處于老化狀態(tài);當來水沖擊時
,污泥的抗沖擊性能差,破壞了微生物硝化系統(tǒng)
。
6)曝氣量過大
。該廠長期低負荷運行,污泥老化
,當來水沖擊時
,運行人員調(diào)大曝氣量,在曝氣頻繁的剪切作用下會加劇污泥解體和自氧化;在來水沖擊期間
,由于營養(yǎng)劑補充不足
,活性污泥合成新生代的細胞壁受阻,不能有效提高活性污泥含量
。此外
,生物池部分曝氣頭損壞脫落,影響曝氣效果
,且曝氣頭脫落處易對污泥絮體造成沖擊
。
7)生物池表面有棕褐色且堆積過度的液面浮渣。分析原因可能是:一方面
,來水COD波動大
,污泥負荷過高,易形成粘稠不易破碎的泡沫
,且堆積性好;另一方面活性污泥老化
、解體,在過度曝氣作用下
,包裹大量的細小氣泡而浮于液面
,在不斷曝氣的作用下,浮渣也不斷的積聚
,最終形成厚厚的棕褐色浮渣層
。
8)其他影響NH3-N含量超標的原因
。此次突發(fā)事件發(fā)生在1月份,氣溫低于12℃
,一般認為水溫<15℃后系統(tǒng)的硝化能力會減弱
,抗沖擊能力差[10];部分設(shè)備損壞,沒有及時維修
,影響運行效果;在線儀表有COD和NH3-N含量監(jiān)測
,但數(shù)據(jù)不準確;沒有pH監(jiān)測,其他數(shù)據(jù)都是分析化驗得來
,每天早上化驗1次
,不能及時監(jiān)測來水指標,工藝調(diào)整滯后;事故發(fā)生后
,沒有及時采取有效措施
,造成系統(tǒng)崩潰。
3工藝調(diào)整方案
1)恢復(fù)初沉池和生物池A2/O工藝條件
。進水處理量調(diào)至8×104m3/d
,并重新核算調(diào)整污泥負荷等參數(shù)?div id="m50uktp" class="box-center"> ;亓鞅日{(diào)至外回流體積比100%
,內(nèi)回流體積比由100%逐漸提升至200%,維持生物池較高的污泥含量
,增加系統(tǒng)的抗沖擊能力
。
2)投加活性污泥。增加生物池排泥量
,將污泥的質(zhì)量濃度降至2g/L,再補充生物污泥至污泥的質(zhì)量濃度為5g/L
。每次投加2車
,每車10t,投加后觀察污泥性狀和處理效果
,3d后再進行此項操作
。經(jīng)過適應(yīng)性培養(yǎng)及馴化提高活性污泥有機成份的比例,穩(wěn)定污泥負荷
。
3)調(diào)整曝氣量
。前期由于過度曝氣導(dǎo)致污泥老化,先減少1臺風(fēng)機
,待投加污泥和補充碳源等操作后
,逐漸增開1臺風(fēng)機,增大曝氣量
,以滿足微生物的供氧需求
,促進微生物的繁殖。根據(jù)實際運行情況調(diào)整好氧區(qū)供氣條件,保證好氧區(qū)出水DO的質(zhì)量濃度控制在1.5mg/L左右
。
4)補充
碳源。在進水水質(zhì)變化且碳源不足時,可適當
投加碳源。
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